坍落度在10分钟之内损失殆尽
昨日温州森泰-今天的浙江森友
浙江森友砂石分离机 189 5732 5588
1、将水洗砂在蒸馏水中浸泡24h后,用浓硝酸调节砂——水体系的pH值至 0,以保证絮凝剂中的阳离子能稳定存在于溶液中。
2、将砂-水体系的悬浊液过滤,过滤后的溶液分成三份,待检。
3、检测溶液的pH值变化,向其中一份溶液中滴加氢氧化钠溶液,观察溶液中有无絮状沉淀物产生。向另一份溶液中滴加硝酸银溶液,观察溶液的变化。向最后一份溶液中滴加氯化钡溶液,观察溶液的变化。
检测后,基本可以断定溶液中含有一定量的铝离子。
向溶液中滴加氯化钡时,溶液中没有变化,说明溶液中不含有硫酸根离子。
查找相关资料,与以上相关试验现象最吻合的絮凝剂是聚合氯化铝。
对于砂石供应企业而言,存在着使用聚合氯化铝的客观诱因。
对于砂石供应企业,含泥量不同的砂价格存在一定差异,在清洗砂的过程中,水是构成洗砂成本的最主要因素,若能采取简便易行的方式使水能循环使用,必将大幅度降低洗砂成本。
(1)淮海中联 P·O42.5 水泥,28d 强度为 49.7MPa;
(3)粉煤灰:国华 Ⅱ 级灰,需水量比 98%;
(4)粗骨料:5~25mm 连续级配碎石,含泥量 0.5%;
(5)细骨料:Ⅱ 区中砂(河砂),含泥量 1.0%,泥块 含量 0.3%,细度模数 2.6;
(6)水:市政自来水;
(7)聚合氯化铝:江苏博普,一级品。试验采用商品混凝土中最常用的 C30 配比作为基准配合比。
加入聚合氯化铝,加入量每方混凝土聚合氯化铝的用量为 80mg 到 800mg。为砂用量的千万分 之一到百万分之一,即试验结果如表 2 所示。
坍落度损失过快的原因
2、混凝土外加剂掺量不够,缓凝、保塑效果不理想。
3、天气炎热,某些外加剂在高温下失效;水分蒸发快;气泡外溢造成新拌混凝土坍落度损失快。
4、初始混凝土坍落度太小,单位用水量太少。
5、工地现场与搅拌站协调不好,使罐车压车、塞车时间太长,导致混凝土坍落度损失过大。
6、混凝土搅拌称量系统计量误差大,不稳定。
7、粗、细骨料含水率变化。
8、水泥混仓存放,混合使用。
9、水泥是不是刚进桶仓的热水泥,如果是的话,一小时损失个10CM是很正常的。
11、天气原因影响也大,象现在这天气,一小时损失个3cm算正常吧!
解决途径
2、调整砼配合比,提高或降低砂率、用水量,将混凝土初始坍落度调整到200mm以上。
3、掺加适量粉煤灰,代替部分水泥。
4、适量加大混凝土外加剂掺量,外加剂中调整缓凝成份(尤其在温度比平常气温高得多时)。
5、防止水分蒸发过快、气泡外溢过快。
6、选用矿渣水泥或火山灰质水泥。
7、改善混凝土运输车的保水、降温装置。
8、计量设备的精度应满足有关规定,并具有法定计量部门签发的有效合格证,加强自检,确保计量准确。
9、加强骨料含水率的检测,变化时,及时调整配合比。
10、进库水泥应按生产厂家、品种和标号分别贮存、使用。
11、减水剂后掺法:即在砂、石、水泥、水拌合之后再掺减水剂。这种方法对抑制坍落度损失有明显效果。主要是因为水泥遇水后,在有石膏的环境中水泥中的C3A,C4AF能迅速生成钙矾石,C3A、C4AF在体系中明显减少,这时再加入减水剂,被C3A、C4AF吸附消耗的减水剂量显著减少。
13、调整混凝土外加剂:使用高分子量的减水剂,并与适量的保水组分配合使用,在不增加用水量的同时增加了混凝土中的游离水的含量,可缓解坍落度损失。
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